用激光工藝優化潛水電泵轉軸
2017-10-19
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核心提示:現場解決方案bookmark1用激光工藝優化潛水電泵轉軸浙江信息工程學校(湖州313000)凌勇拚西寧漁源職業學校(青海812100)趙祖元小型潛水電泵是一種在農村使用非常普遍的農機具,近年來隨著原材料價格的提高和市場競爭的曰趨激烈,生產廠家的單位產值利潤正在呈下降的趨勢。如何…
現場解決方案bookmark1用激光工藝優化潛水電泵轉軸浙江信息工程學校(湖州313000)凌勇拚西寧漁源職業學校(青海812100)趙祖元小型潛水電泵是一種在農村使用非常普遍的農機具,近年來隨著原材料價格的提高和市場競爭的曰趨激烈,生產廠家的單位產值利潤正在呈下降的趨勢。如何降低生產成本,節能挖潛,提高企業綜合效益,是各類潛水電泵生產廠家一直追尋的目標。在這樣的大背景下,環太湖區域一家電泵生產企業以獨特的研發思路,對電泵進行了優化設計,其中的亮點之一是用激光新技術對轉軸結構進行組合、加工,取得了較好的經濟效果。
某廠家生產的QY型(3kW)潛水電泵轉軸粗機加工后的大致構造和關鍵尺寸如下圖所示。
粗車加工轉軸從圖中可以看出,該電泵轉軸全長為413mm(最大直徑處尺寸為32mm),而裝葉輪和機械密封的軸段部分僅為180mm,此段軸徑粗加工尺寸為22mm,精加工后的最終尺寸為20mm,占總長的40%略多。由于這一部分軸段是位于電機的外部,工作時與水相接觸(農用電泵的特點是時用時停),因而有防銹、耐腐蝕的要求。廠家為了達到防銹、防腐的目的,先前選用的材料為213,整體式,取料毛坯直徑為34mm;而2C13材料雖有較好的抗腐蝕性能,但相對于普通軸類材料45鋼而言價格較高,約增加了1/41/3的材料費。為了解決既要降低生產成本,又要確保轉軸電機外伸部分不生銹的問題,該企業對轉軸作了優化設計,將轉軸改成了焊接組合式。左端的180mm段材料仍然為2C13,軸頸毛坯尺寸減小到而右邊的其余段改為45鋼,軸頸毛坯的尺寸仍為34mm!
兩段軸經粗切削加工后(留足精加工余量),采用激光對其進行焊接組合,成為一個整體,再進行裝配電機轉子疊片和轉動部件的精加工。由于激光焊接具有能量高度集中、熔深大、接縫小、焊接速度快以及熱輸入量少等特點,因而焊后轉軸變形小(這是其他的焊接方法所無法達到的)、強度與母材基本接近,從而有效保證加工和使用性能。
激光焊接方法通常有熱導焊和熔深焊兩種,該電泵轉軸采用的焊接方法為熔深焊,功率密度在105!
105W/cm2.施焊時,激光器不動,轉軸旋轉,所需時間(扣除調試時間)為40~45s,熔深達6.5mm(剛好到止扣位置)。焊后焊縫達到的強度,經扭轉試驗(電機堵轉試驗)測定,滿足電泵最大輸出轉矩的要求。
某廠家生產的QY型(3kW)潛水電泵轉軸粗機加工后的大致構造和關鍵尺寸如下圖所示。
粗車加工轉軸從圖中可以看出,該電泵轉軸全長為413mm(最大直徑處尺寸為32mm),而裝葉輪和機械密封的軸段部分僅為180mm,此段軸徑粗加工尺寸為22mm,精加工后的最終尺寸為20mm,占總長的40%略多。由于這一部分軸段是位于電機的外部,工作時與水相接觸(農用電泵的特點是時用時停),因而有防銹、耐腐蝕的要求。廠家為了達到防銹、防腐的目的,先前選用的材料為213,整體式,取料毛坯直徑為34mm;而2C13材料雖有較好的抗腐蝕性能,但相對于普通軸類材料45鋼而言價格較高,約增加了1/41/3的材料費。為了解決既要降低生產成本,又要確保轉軸電機外伸部分不生銹的問題,該企業對轉軸作了優化設計,將轉軸改成了焊接組合式。左端的180mm段材料仍然為2C13,軸頸毛坯尺寸減小到而右邊的其余段改為45鋼,軸頸毛坯的尺寸仍為34mm!
兩段軸經粗切削加工后(留足精加工余量),采用激光對其進行焊接組合,成為一個整體,再進行裝配電機轉子疊片和轉動部件的精加工。由于激光焊接具有能量高度集中、熔深大、接縫小、焊接速度快以及熱輸入量少等特點,因而焊后轉軸變形小(這是其他的焊接方法所無法達到的)、強度與母材基本接近,從而有效保證加工和使用性能。
激光焊接方法通常有熱導焊和熔深焊兩種,該電泵轉軸采用的焊接方法為熔深焊,功率密度在105!
105W/cm2.施焊時,激光器不動,轉軸旋轉,所需時間(扣除調試時間)為40~45s,熔深達6.5mm(剛好到止扣位置)。焊后焊縫達到的強度,經扭轉試驗(電機堵轉試驗)測定,滿足電泵最大輸出轉矩的要求。
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