DG型鍋爐給水泵振動原因分析及處理方法
工業(yè)泵網 新鄉(xiāng)某食品加工企業(yè)使用某水泵廠生產的兩臺DG46-50×12型鍋爐給水泵,一用一備,由于磨損造成水泵流量和揚程不能滿足企業(yè)工況要求,需要檢修。該公司購買我公司一套轉子及密封件(密封環(huán)、導葉套及平衡套)進行維修,維修后水泵振動超標。
工作液溫度103~105℃,進水母管為DN100,支管為DN80,工作壓力在5.8~6.1MPa之間,鍋爐進水量38-42m3/h,水泵轉速2950r/min。
一、振動原因分析
1.系統(tǒng)問題
1.1進水閥門未能全開或進水管路堵塞
1.2出水閥門開度過大
1.3安裝高度不夠
2.水泵問題
2.1水泵轉子不平衡量不符合設計要求
2.2軸承的質量問題
2.3水泵定子同心度超差
2.4水泵內部堵塞
2.5密封間隙過大
2.6轉子件與定子件軸向摩擦
3.聯(lián)接問題
3.1聯(lián)軸器的對中性差
3.2聯(lián)軸器彈性塊損壞
3.3聯(lián)軸器的間隙過小
4.其他問題
4.1地基疏松
4.2地腳螺栓松動
4.3水泵出水量頻繁變動
4.4電機振動
4.5開機前是否暖泵
二、逐項排查
1.檢查系統(tǒng)
1.1經實際開關進水閥門,確認閥門及進水管路并未堵塞。
1.2由出口處的壓力表可知,出水閥門開度適宜。
1.3根據熱力除氧器的安裝高度,進水管路管徑、管長,水泵的汽蝕余量等參數計算知,水泵安裝高度符合設計要求。
系統(tǒng)檢查主要排除因汽蝕現(xiàn)象造成的水泵振動。
2.檢查水泵
2.1水泵葉輪作靜平衡檢查、端面平行度檢查,轉子其他件作端面平行度檢查,轉子小裝后檢查徑向跳動,轉子作動平衡測量均符合設計要求。
2.2為避免因軸承質量而引起振動,第二次裝配時選用SKF進口軸承。
2.3拆泵檢查所有定子零件的同心度,符合圖紙要求。
2.4經拆泵檢查,未發(fā)現(xiàn)有異物進入泵體,葉輪及過流部件沒有發(fā)現(xiàn)堵塞現(xiàn)象。
2.5經拆泵測量各零件的密封間隙,未發(fā)現(xiàn)有間隙過大現(xiàn)象。
2.6拆泵過程為逐級拆除,逐級檢查未發(fā)現(xiàn)有明顯的摩擦現(xiàn)象。
水泵檢查是排除在水泵裝配、零件加工或其他工藝上的失誤。
3.檢查泵與電機的聯(lián)接
3.1將電機聯(lián)軸器與泵聯(lián)軸器聯(lián)接后,分別測聯(lián)軸器上下左右的間隙,各間隙≤0.10mm。
3.2未發(fā)現(xiàn)有彈性塊損壞現(xiàn)象。
3.3將平衡機構貼合后,電機聯(lián)軸器與泵聯(lián)軸器的間隙實測為5mm。
聯(lián)接問題的排除是考慮人為因素
4.檢查其他項
4.1地基未發(fā)現(xiàn)有疏松的地方。
4.2底座與基礎的地腳螺栓、底座與水泵的聯(lián)接螺栓均未發(fā)現(xiàn)有松動。
4.3查看用戶運行日志,鍋爐供水量變化不大。
4.4將電機與水泵分離,單獨運行電機,電機振動值符合要求。
4.5水泵開啟前,由專人負責暖泵操作。
三、處理方法
將轉子部件上所有鑄件產品(如葉輪、軸承擋套、中間套等),先準備毛坯進行人工時效(去應力退火處理)后,再進行機械加工,然后挑選形差較好的零件及靜平衡質量差少的葉輪裝轉子一套,檢驗整套轉子形差,使其符合圖紙要求。
四、結論
1.通過將轉子部件各零件進行人工時效處理后,該泵運行平穩(wěn),振動值符合使用要求,可以滿足用戶使用。
2.從上述的運行結果可知,殘余應力的存在對金屬工件的強度、疲勞壽命、結構變形等方面的影響都是很大的,在水泵產品設計及加工過程中是需要考慮的。